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                学术园地 News

                良好审核案例--河北新启元能源技术开发︼股份有限公司


                作者:admin  发表时间:2017/1/12 14:57:24  点击:5815

                    推荐机构:北京△三星九千认证中心

                    认证领域:能源管理∞体系

                    认证人员:马佳(组长)  刘金光 李丽英

                 一、  背景介绍

                    审核时间:2014.10.15-10.19

                    认证类型:初审(二阶段)

                    认证范围:车用汽油、石油苯、石油甲苯、石油混合二甲苯的生产

                     河北新启元能源技术开发股份有限公司〒是一家以石油化工、能源技术开发为一体的高耗能大型综合化工民营企业,(由于开∩工较迟,暂未列入国家万家节能 企业名单);企业每年约消耗燃料气 502622 吨(折合 789820 吨标煤); 消耗原煤 9931.30 吨(折合 6951.77 吨标油);消耗电力 24,524,302.00kW·h(折合6,376.32 吨标油)。审核当时已投◣产的生产装置主要有 3000 吨/年环烷酸装置、1 万吨/年硫磺★回收装置、20 万吨/年醚化装置、20 万吨/年石脑油催化重整装置、15 万吨/年液化气芳构化装置、25 万吨/年芳烃抽提装置、10 万吨/年干气制甲 醇装置、5 万吨/年粗苯加氢装置、40 万吨/年异辛烷装置及配套的公用工程装置。其中石脑油催化重整、液化气芳构化、芳烃抽提、粗苯加氢、干气制甲醇装置为 联合一体化装置,可实现整体联产和单体运行两套生产方案。主要产品有▲环烷酸、轻芳烃、中芳烃、重芳烃、国标汽油(90#、93#、97#)、柴油、甲醇、纯 苯、甲苯、二甲苯、液化石油々气、丙烷等,并建有 13 万 m3 储运罐区,保证了原料及产品的安全储运。

                二、审核过程

                    按审核计划的安排,审核组审核了生ξ 产运行部、机动部、健康安全环保部、 技术工程部、领导层、物资采办部㊣ 、综合管理部◇等七个管理部门和运行一部至运行七部等七个生产单元。审核过程审核组获取了公司大量的符合能源管理体系︼标 准的证据,开具了 4 项轻微不符ω合,同时审核组发现并提请↓受审核方关注的问题 24 项,要求企业对∞开具的 4 项一般不符合进行原因分析,制定相应的纠∩正/ 纠正措施,将纠正/纠正措施有效实施的证实材料提交验证通过后,审核组◆推荐 认证注册。

                    在审核组与领导层进行评定情况通报和末次会议上,审核组长反复宣传建立 能源管理体系,就是要求企业能够系统地分析公司在能源使用和能源消耗过程中 存在→哪些问题,找出节能空间和节能改进机会,这一理念被参加会议的各级领导 接受,并达成共∏识。会议上Ψ审核组详细分析企业的主要能源消耗结构是:燃料气, 中压蒸汽、原煤、电力、占总消耗的 82.94 %,其中中压蒸汽↙占 36.87 %,原煤 占 17.55%,电力占 16.09 %,燃料气占 12.43%。中压蒸汽主要用于再沸器、燃 料气主要用于工艺加热「炉,原煤主要是∏锅炉装置消耗,电力主要用于各装置的电机。再沸器、锅炉、工艺加热炉、电ω 机的能源利用效率对公司能源消耗至关重要。 控制好工艺加◣热炉的绩效参数,就能降低燃料气的消耗。

                    当宣读第一项不符合报告和沟通提请受审核方关注的ぷ 24 项ω问题清单中 4) 和 13)项时会场上就引起很大反响。

                    第一份不符合【内容是:”2014.10.16.14:00 在重整现场审核情况√时发现∞, 预加氢加热炉 F3101 的排烟温★度为 349℃,热载体炉 F3601 的排烟温☉度为 293℃, 四合一加热◆炉 F3201 的排烟◤温度为 276℃,均超过 150℃的控▆制指标”。

                    提请受审核方关注的问↑题清单内容是:4)由测试得知:催化重整装置 3 台

                    加热炉⌒和粗苯加氢装置 1 台加热炉热效率较低,望尽快落」实改造方案。13)查《催 化重整装置能源评审报告》内容缺少对影响主要能源使用电∑ 的消耗中预加热炉△ F901、四合一加热炉 F3201ABCD 的排烟温度、氧含量等其他相关变量进行识别的 内容。

                    末次会议刚结束,机动部经理和生产运行一部经理就向审核¤组长询问关于 “加热炉排烟〖温度高”其他企业的处置办法,审核组结合自身专业知识给予了耐 心技术♀指导。

                三、审核效果

                    现场审核结束后,公司领导非常重视,召开讨论加热炉排烟温度为什█么超标专∴项会议,形成决议是选择重整装置四合一炉(F3201)入手进行分析。企业请专业机【构“岳阳设备研究所”对四合一炉全面进行了标定,标定结果为←热效率仅为 75.76%,远远达不到到设计热※效率 90%,致使大量能源〇白白消耗。面对热效率低企 业组织专业技术人员对重整装置四合一炉结构认№真反复进行了分析,认为原炉采用 多流路倒“U”型炉管结构,对流段用于加热热载体,供三个塔底所需热源,对流段顶部为热管式空气预热器,用于加热空气供该炉燃烧器使用效果差,致使ω 加热炉排烟温度高,热效率低是主要原因,决定对重整装置四合一炉空气预热器回收系统进★行改造。

                    通◎过与多家公司的技术交流,反复论证,最终确定出技术改造方案,即拆除原 顶置式热管空气预热器,更换为落地组︾合式(管式+铸铁板)空气预热器。 性能保 证如下:

                热效率

                ≥92%

                排烟温度

                ≤130℃

                结构形式

                组合式(管式+铸铁板)

                使用寿命

                10 年

                    重整装置四合一(F3201)加热炉改≡造方案安排在 2015 年二季度重整々装置大 检修期间顺利完成。装置开车稳定后,企业再█次组织了对“重整装置四合一(F3201)加热炉热效率的标定”,标定方法采用每两小时取一组加⊙热炉数据, 然后将数据进行处理和计算得出热效率,最≡后将改造前后加热炉热效率进行对比,得出结论。(详见附件:标定报告)

                 

                排烟温度

                热效率

                流量负荷

                温度负荷

                热负荷

                改造前

                342.4℃

                75.76%

                19.5t/h

                475℃

                13.36

                改造后

                136.05℃

                90.73%

                18.5t/h

                470℃

                8.56

                设计

                ≤130

                ≥92%

                18.5t/h

                510℃

                13.2

                四、效益测算

                    加热炉热效率提高后回收的热量:

                    8.56MW÷75.76%-8.56MW÷90.05%=1.79MJ/s=6444000KJ/h

                    燃料气低热值为33217.38KJ/Nm3,回收的热量换算成节省燃料气量:

                    6444000KJ/h÷33217.38KJ/Nm3= 193.99Nm3/h

                    节省燃料气的年经济效益: 193.99Nm3/h×1.1Nm3/元×8000h=1707112元=170.71万元/年

                五、改进活动

                    2015年9月20-24日,审核组对企业能源管理体系进行了第一次监【督审核, 现场查看四合一炉通过№改造各项能源绩效参数符合要求,排烟温度降低了近 200℃,热效率提╳高近15%,大大节省了燃料气的消耗,节能减排的效果显著。本次√的监督审核,审核组又∑发现并提请企业关注“重点(主要)用能设备的运行效 率,建议对主要用能设备分期分批进行监测”,这样可找出降低电耗的机★会,进一步提高公司能源绩效!